奇迹,用汗水铸就
来源: TurboSpider 时间: 2010-05-27 [ 大 中 小 ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
――― 北车风电产业园工程建设暨首台风机试制纪实
北车风电产业园于2009年9月4日在济南高新区奠基以来,坚持高标准规划、高质量建设、高速度产出,经过7个月的施工,已基本完成总建筑面积近11万平方米的厂房建设和中国最大最先进的风机全功率试验中心建设,并实现了技术研发、基本建设、产品试制。4月16日,首台1.5兆瓦风电机组风机成功下线,创造了铁路大厂发展史上的又一个奇迹,成为公司全力推进“两个战略转型、打造百亿强企”发展战略的重要里程碑。
北车风电样机下线,填补了济南市在风电新能源装备制造业的空白,标志着济南与中国北车集团的战略合作取得重大实质性进展,必将对中国北车集团加快进军新能源领域和我市“转方式、调结构”、提升产业发展水平起到积极的推动作用。
风电产业园建设项目推进过程中,承担重任的设备基建部全体干部职工,以饱满的热情、高度负责和团结协作的精神,全力投入到建设中。2009年7月10日,建设指挥部进驻现场时,面临着高温酷热的艰苦环境。没有一个人喊苦喊累,而是自愿放弃节假日和休息日,一丝不苟,精益求精,很快掌握了一手数据资料,确保了项目的按时破土动工。
土方施工期间正值雨季,济南降雨频繁且雨量较大,地面泥泞不堪,车辆难以行驶,对整个土方施工带来较大影响。工作人员通过铺设临时道路、增加施工机械和连续24小时不间断作业等措施,尽量减少降雨对工程进度的影响,以最快速度推进工程建设进度。全运会期间,公司积极响应济南市防尘防污染的管控规定,派专人清理道路灰尘,泼洒清水,最大限度地降低风沙、粉尘等污染。
此次下线的1.5兆瓦风机,是北车风电与世界著名的德国Aerodyn风电机组设计公司,针对中国风能资源和电力传输特点,联合设计开发的新型风机,采用的全功率变流高速永磁同步发电机技术为国内首创,具备低电压穿越性能优、制造成本低、发电效率高等特点。1月14日,决定着风机质量的关键点――― 风机轴承室装配开始。技术人员将轴承内圈加热后进行吊装,内圈却无法装到指定位置。风电公司总经理李广伟、总工程师吴树梁立即召集技术人员集思广益,最终认定问题出在加热环节。通过延长轴承加热的保温时间并对轴承温度进行多点取样,确认轴承温度达标后进行了第四次吊装。听到标志组装成功的一声清脆对撞声,所有人员激动异常,浑然不觉已过了吃饭时间三四个小时。
2月8日,样机完成了几大关键总成的组装,运往东厂区进行后续组装,更大的困难随之而来。由于新厂区的各项配套设施不完善,工作人员面临着饮水困难、吃饭困难、极度寒冷等艰苦的工作生活环境。尽管条件如此恶劣,但为了确保样机试制进度,所有员工毫无怨言,年初三就在东厂区正式开工了。
主控柜是风机核心关键部分,安装调试过程中却遇到了来自Areodyn公司电气设计等方面的压力。Areodyn公司虽是风电设计行业知名品牌,但在合作中却暴露出电气部分多处设计不符合规范的问题。公司有关人员常驻青岛主控柜生产现场,与合作方SSB公司技术人员进行深入沟通,及时解决生产中遇到的问题。其中机舱400V配电问题经过多次讨论和更改方案,用了一周时间最终解决。
据了解,目前,北车风电已针对我国幅员辽阔、地域性气候差异大和沿海风力资源丰富等特点,启动了3兆瓦以上、适应不同地域特性和海陆两用风电机组的研制;在力争今年生产销售100台风机的同时,尽快达到年产1500台套风机的生产能力。